JLX型氨合成塔内件的最新进展和应用
曾建洪,范传馨,缪浓清,柴利芬,张 谨
衢州新前程塔器技术有限公司
浙江衢州新前程塔器技术有限公司属于浙江省高新技术企业,是国家石油和化学工业局推广的均温型甲醇合成塔内件和JLX型氨合成塔内件的定点专业生产单位。自开发JLX型氨合成塔内件以来,产品不断推向市场,已设计和制造近百台JLX型氨合成塔内件,形成系列产品,得到市场的充分肯定和认可。
一、 JLX型氨合成塔内件高效节能,综合性能优良
我公司设计制造的JLX型氨合成塔内件属于单层轴径向内冷改进型产品。JLX型内件在单管折流、内冷绝热基本结构的基础上进行了多方面的改进。保留了冷管型内件诸项优点:(1)催化剂层温度分布按最佳操作温度线;(2)操作稳定方便,弹性大;(3)结构简单,装卸触媒方便。同时有效缩小了传统冷管型内件的“冷管效应”,即触媒开始还原时底部温度提不上来,中心管与冷管焊缝容易拉裂等弊病。
二、 JLX型氨合成塔内件的技术创新
1、技术创新的论述
氨合成生产是一个多变量、非线性、大滞后的复杂反应,如何控制复杂的反应过程,降低能耗(包括降低原料气消耗)就意味着降低产品成本,提高企业的经济效益。
我们在开始设计时,目标是高氨净值,低阻力降。要实现高氨净值,氨塔内件的设计必须适合催化剂的本性特征,充分发挥催化剂的活性作用。高压空间利用率要高,催化剂装填量要多,要降低塔阻力,采用分流和降低塔自身阻力的途径。鉴于上述理由,通过研究分析对比,我们认为冷凝式、中间换热式和混合换热式虽然增加段数,内件的结构复杂程度就提高,操作难度也提高。对气体净化要求更严,即使采取多段反应,床层温度分布的合理性也无法与内部换热式的内件相比,故内部换热式从床层温度分布来说,其连续移热的方式,避免床层温度的多次升降,缩小轴径向温差,对催化剂活性的充分发挥最为理想,所以我们把内部换热式内件作为研究课题,把克服换热式内件(冷管型)存在的缺陷作为主攻方向。
2、主要创新点
(1)取消传统的上绝热段,使上环管在催化剂还原后置于触媒的上方,解决了冷管的热补偿。冷胆设置在主反应区,冷管采用并流和逆流相结合的单管折流形式,主反应区通过并逆流方式连续移走反应热,缩小床层温差零米温度。
(2)冷管束采用多环管,优化了冷管分布,减少了焊接应力,避免了冷管断裂,强化移热,提高零米温度至420℃以上。同时使气体均匀进入催化剂层,使催化剂活性得到充分发挥,提高氨净值。
(3)床层底部设置一定高度的绝热层,以进一步完善反应,提高下部反应温度,塔径Φ800以上采用径向流程。结构在鱼鳞筒式径向流分布器的基础上作了很大改进,使径向分布器从切线方向进出触媒层,最低限度减少触媒死角,气流分布通过不等孔径和孔数以及鱼鳞板的再分布特性加以设定,使径向气流分布比较均匀,大大降低全塔阻力,同时多填充小颗粒触媒,利用其高活性进一步提高氨浓度,从而确保全塔的氨净值。
(4)与传统冷管型内件不同,底部换热器来的气体先进中心管后入冷管,在催化剂开始还原时,冷气先进中心管被电炉丝加热后再入冷管加热催化剂,使冷管变成热管,极易提升床层下部触媒温度,使冷管壁附近及全床层触媒得到充分还原,提高了整塔催化剂的活性,同时极大限度的改善了“冷管效应”,有利于提高氨净值。
(5)冷管、中心管、触媒筐筒体三者互不牵连,各自可以自由伸缩。中心管、冷胆上引气管与分气盒采用填料盒连接,膨胀石墨作密封填料,确保内件结构的可靠性。现场组装无焊接,冷管有单独拉出结构,确保冷管不拉裂,便于维修和更换。因冷管容易产生氢腐蚀,寿命比内件筒体短,能单独更换冷胆等于提高整个内件的使用寿命。
(6)内件底部采用了我公司开发成功的多通道、高强度、低阻力、高效螺旋板换热器,与列管式换热器相比,在同等热负荷条件下,大大减少了体积,增加了催化剂的装填量。通道的流通面积根据需要可以调节。通道定距钉由线接触改为面接触,保证了通道的高度,也改善了气体流动的均匀性,增加了换热效果,螺旋板内层到外层采用不等厚的钢板制作,大大增强抗压能力,保证换热器不压扁。
(7)筒体和大盖板采用 “复合式”密封结构,螺栓连接,增加了密封的可靠性,内件装卸催化剂无需焊接切割,避免了大盖焊接、切割变形。破坏引气管、中心管、测温管与大盖填料盒连接密封可靠性,从而避免了漏气破坏床层温度分布,避免焊接结构漏气重新切割吹除的工作量,给用户装卸催化剂带来方便,节省了时间。
(8)根据用户厂家使用经验,内件直径越大,气体在冷管中分配越难均匀,因而存在不同程度的气体偏流。针对这一情况,我公司在冷胆上部专门设计一个气体分布器,做到气体分配均匀,减少气体偏流现象,效果明显,从已使用情况看,平面温差<5℃。
(9)中置式JLX系列氨合成塔内件,下部换热器采用一个“复合式”螺旋板换热器取代结构复杂的上下两个列管换热器,使中置式氨合成塔内件结构简化,催化剂床层空间利用系统大幅度增加。例如Φ1000氨塔内件,原上下列管换热器催化剂装填量5.1m3,现改用JLX系列氨合成塔内件催化剂装填量6.8m3,Φ800氨塔内件,原上下列管换热器催化剂装填2.5m3,现改用JLX系列氨合成塔内件催化剂装填量为3.32m3。一般情况下可提高装填量为20%~30%,提高了生产能力,有效地提高氨净值,在同等生产能力下,系统压力可降低0.3~0.4MPa,能耗明显降低。
三、 JLX型氨合成塔的应用
我公司自1996年开发JLX型内件以来,已有Φ600、Φ800、Φ1000、Φ1200、Φ1400近150台合成塔内件相继投产,用户遍及十几个省。投产运行情况表明,JLX型氨内件的生产能力、节能效果、结构可靠程度、操作性能、一次性开车成功等综合性能均得到用户的认可和好评。
现将有关化肥厂使用情况,小结报告按原文整理编写如下:
1、山东平邑县丰源有限责任公司
该厂于2009年订购浙江衢州新前程塔器技术有限公司制造的JLXΦ1400氨合
成塔内件(后置),触媒筐容积16 m3TA201-2氨合成触媒45.75吨。4月9日
送电开始,17日转入轻负荷生产。扣去因电缆、仪表故障影响时间,总计
160小时,除最低点12点472℃,其余都在485℃以上。整个还原出现了压力
稳、炉温稳、水气浓度稳的局面,17日开始降温转轻负荷生产。现塔甲烷
含量14%~18%,塔压差0.5 MPa,热点温度470~475℃,36 m3压缩机
(折)12机,8 m3循环机1台,系统压力26 MPa,操作方便,易控制,整塔
负荷70%。JLX氨合成塔内件有着显著的工况特性及优良的使用性能。
2福建省漳平化肥厂“Φ1000JLX型氨合成塔内件应用总结”(详见“小氨肥”2001年第8期)
我厂具备2.5万吨氨/年生产能力,1999年底利用大修时,将原Φ600氨合成塔改为Φ1000矮塔,经多方考察,采用浙江衢州新前程压力容器制造有限公司生产的JLX型自卸式内件,经我厂3个多月的生产实践证明,该内件具有触媒装填量大,开始还原容易,操作平稳,产量高,压差小,氨产效果好,能耗低等优点。投产后生产一直非常稳定,床温度分布均匀,氨净值一直保持高水平。压缩工段开8机,合成压力由原来28-30MPa,降低至现在21-23MPa,平均日产氨75吨,吨氨电耗下降80KWh,若能满负荷生产,经济效益会更好。
3、江苏武进化肥厂
我厂总氨能力为6.8吨/年,原来用一台三套管中置式氨内件,改用浙江衢
州新前程塔器技术有限公司设计的JLXΦ1000中置式内件,将原来内件的上
下列管换热器改为内外“复合式”螺旋板换热器,体积仅为原来的三分之
一。催化剂装填量由5.1 m3增加到6.8 m3,投产后合成压力不到20 MPa,
塔压差小于0.5 MPa,生产能力比原来提高30%,使用情况非常满意。
4、 湖北宜化化工有限公司
2009年8月使用浙江衢州新前程塔器技术有限公司制造的JLXΦ800氨合成塔
内件一台(中置)容积3.3 m3,触媒9.7吨,于2009年8月一次开车成功,
转入生产后,工作正常稳定,肥产增加,成本大幅度降低,比原有塔操作
容易,生产后系统压力由31 MPa降低为28-29 MPa,日产增加15%以上,氨
净值可达14.8%,使产品在激烈的市场竞争中获得优势。
四、结束语
自从JLX型氨合成塔内件开发以来,经过不断改进,使用厂家逐年增加,于2004年通过了省级鉴定,荣获2005年衢州市科技进步二等奖,内件创新和结构中获得拥有自主产权专利9项,充分显示其产品的高效节能、优良的综合性能,在国内十多个省、市的化肥企业有应用。今后我公司全体科研人员将与行业专家共同努力,总结使用厂家的经验,吸收其它合成塔内件的优点,不断完善JLX型氨合成塔内件,努力为化肥行业作贡献。
|