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均温型轴径向甲醇合成塔内件最新进展
【日期】 2014年2月23日   【浏览】 [1393]

均温型轴径向甲醇合成塔内件最新进展

曾建洪范传馨缪浓清柴利芬 

衢州新前程塔器技术有限公司

一、 前言

我公司设计制造的均温型甲醇合成塔内件是甲醇合成的关键设备,该产品技术性能优良,全床层温差在5~15℃以内,比德国鲁奇等温型合成塔(温差<30℃)的要求更先进,CO转化率高,操作方便,运行平稳,能有效延长催化剂寿命,具有显著的经济效益,被列为省级新产品计划,通过了省级新产品鉴定,被全国合成氨设计技术中心站列入重点推行项目之一。

随着改革开放的不断深入,国家推行节约能源,扩充新能源, 降低消耗,增加产能的一系列战略决策,对甲醇化工设备要求越来越高,塔径也越来越大,原塔也暴露出许多不足之处:1、在塔径不变的情况下,为了增加产能,塔自身高度加长,全轴向床层阻力增大,无法适应生产需要;2、Φ800塔以上(含Φ800)易造成气体偏流,平面温差加大;3、塔内螺旋板换热器阻力大,易压扁,操作困难;4、设备局部结构不合理,触媒筐冷胆和换热器不匹配等。为了攻克难关,公司经过不断努力,加快研发进展,有针对性地在工艺技术上取得了突破性的进展。

二、 主要创新突破点

1、全轴向改为轴径向结构

在塔径不变的情况下,为了增加产能,塔自身高度加长,势必造成床层加高,阻力增大,难以适应生产需要,市场竞争力下滑。经过不断的摸索,借鉴国内同行的经验,床层上部设置轴向,下部设置径向。依据甲醇的反应机理,确保反应完全的情况下,径向段结构在原鱼鳞筒式径向流分布器的基础上作了很大改进,使径向分布器从切线方向进出触媒层,最大限度减少触媒死角,气流分布通过不等孔径和孔数,以及鱼鳞板的再分布特性加以设定,因此使径向气流分布比较均匀,增加反应气体与触媒接触面积,减缓气体流速,增加触媒接触时间,提高了出口甲醇浓度,大大降低全塔阻力,同时多充填触媒,使出口CO含量更低,底部温度微升,反应更彻底,减少床层温差。轴向段与径向段的气流采用自然过渡,整塔触媒一次性装填倒卸,便利安装,升温还原彻底,触媒利用率更高。

2、Φ800(含Φ800)以上塔内部增设气体分布器,Φ800(含Φ800)以上塔由于内件本身的结构以及现场安装和装填触媒等原因,或多或少会引起气体偏流,造成平面温差(径向)加大,不利于升温还原和正常生产。基于上述原因,我公司生产的内件在冷胆上部专门设计一个气体分布器,使气体得到重新均匀分流,气体进冷管更均匀,从而确保反应气体分布的均匀程度和在触媒筐中均衡分布,避免了气体偏流,做到同平面温差≤5℃从已使用情况看,效果明显,得到使用厂家的一致好评。

3、螺旋板结构采用自行设计的多通道、高强度、低阻力、不等厚度板的高效螺旋板换热器

目前,底部换热器基本上采用列管式换热器和螺旋板换热器结构。列管式换热器占据有效空间大,一旦结蜡易造成堵塞难以流通,久而久之影响正常生产。而我公司自行设计研发的螺旋板换热器,原有的单一通道变为多通道,缩短了气流在螺旋板的距离,气流沿圆周多方向进入,反应效果好,阻力大幅度减少。依据螺旋板的受力情况采用了不等厚度的板,增加了螺旋板的强度,定距钉由原来的线接触改为面接触,确保了通道的高度,气体分布均匀,不易压扁。因螺旋板换热效果优于列管式换热器,占用空间小,内件床层有效面积增大为增加产能创造了条件。

4、为了提高系统产能,自行研发设计了“一种生产粗醇的合成装置及其工艺”的特有技术。

由于热平衡受底部换热器的影响和牵制较大,因此生产强度较低,再则由于换热器安置在塔内,生产中缺乏温度调节手段,不利于提高生产强度和生产操作。本技术在相同装置和条件下,由于将内置换热器移至塔外后,装置的生产能力提高了50%以上,解决原工艺不能副产蒸汽的问题经测算每吨产品能副产低压蒸汽0.6吨以上,经济效益明显。另外,利用本装置还可以降低冷却器的制造成本,以及可在塔外换热器上设置调温副线,生产操作方便,控制温度容易。

三、 典型使用厂家

河南辉煌集团 原先使用的Φ1200甲醇塔操作难度大,易超温,气体平面温差大,产能小。经多方考察使用我公司生产的Φ1200轴径向甲醇合成塔内件,在其它装置不变的条件仅换台内件,阻力由原先1.2MPa现降至0.8MPa。在气量及气质条件不变的情况下,每天产能增加了20吨左右。操作方便,平面温差仅在3℃以内。

河北天成化工股份有限公司昌黎分公司 于2008年5月经多方比较使用我公司Φ1000 均温型轴径向甲醇合成塔内件。经使用轴径向温差小,整塔阻力低,生产能力强度增加,操作弹性大,被认为是比较理想的甲醇合成塔内件。

陕西宝鸡化肥厂 Φ1400甲醇塔已开车并一次成功,从升温还原到生产都达到设计要求。平面温差小于3℃,轴向温差小于10℃,进口CO 4.2%,出口低于0.5%以下。全塔阻力在0.6MPa以下。

四、 结束语

我公司经过几年的不断努力,生产的均温型甲醇合成塔荣获国家科技进步三等奖,原化工部科技进步二等奖,国家级新产品,原化工部科技进步奖励委员会重点推荐产品,其间,已获得国家发明专利9成为浙江省高新技术企业。通过了ISO09001质量体系认证,省级研发中心等称号。拥有全国500多台套的设计与制造业绩。公司是A1A2级压力容器制造单位,具有健全的设备制造质量保证体系,有较先进的工装和检测设备,拥有一支素质好的职工队伍。

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